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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 19:55 |
最后更新: | 2023-12-14 19:55 |
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分析幾次石膏品質(zhì)不合格的運行工況,發(fā)現大多是在滿(mǎn)負荷工況下,原煙氣SO2含量在3000mg/ m3以上時(shí),會(huì )出現吸收塔密度居高不下、石膏脫水效果不好的情況,通過(guò)對其相關(guān)運行控制指標分析,發(fā)現有以下幾個(gè)方面因素影響石膏品質(zhì)。1.1 運行工況遠偏離脫硫系統的設計值1.1.1 高負荷時(shí)入口原煙氣二氧化硫濃度超設計值
電廠(chǎng)脫硫系統機組滿(mǎn)負荷運行,入口原煙氣二氧化硫濃度達到4000mg/Nm3(設計入口原煙氣二氧化硫濃度3393mg/Nm3),入口煙溫高達160℃(設計入口煙溫為123℃)。吸收塔密度高,真空皮帶脫水機上的石膏成黑色泥狀,脫水困難,脫硫石膏含水量高,亞硫酸鹽含量高(23.8%),原因為進(jìn)入吸收塔的二氧化硫處理量增大,遠遠超過(guò)了設計工況,造成吸收塔吸收及氧化效果不佳,亞硫酸鹽含量大,不易脫水,石膏品質(zhì)不合格。
1.1.2 入口原煙氣溫度超設計值設計入口煙溫為123℃,但由于省煤器及空氣預熱器設備設計缺陷,入口煙溫高達165℃,造成脫硫系統吸收效果不好,脫硫效率下降,煙囪入口二氧化硫濃度升高。為保證滿(mǎn)足環(huán)保排放要求,吸收塔pH值控制較高,高pH值控制不利于氧化反應的進(jìn)行,石膏結晶效果不好,亞硫酸鹽向硫酸鹽氧化比例不大,不利于脫水。
1.1.3 入爐煤發(fā)熱量比設計值低設計入爐煤發(fā)熱量為5300kJ/kg,鍋爐用煤量為129t/h,而實(shí)際入爐煤發(fā)熱量為4900kJ/kg,鍋爐實(shí)際用煤量在145t/h 左右。由于設計煤種發(fā)熱量高,造成原煤量增加10%以上;原煙氣流量增大,單位時(shí)間內處理二氧化硫量大,超出脫硫系統的處理能力,運行一臺氧化風(fēng)機(一用一備)的氧化效果不好,吸收及氧化充分反應條件不滿(mǎn)足,造成吸收塔石膏漿液氧化不徹底,漿液亞硫酸根含量超標,石膏結晶時(shí)間過(guò)短,石膏過(guò)飽和度達不到1.3左右的要求,石膏濾餅品質(zhì)差,脫水困難。
1.2 入爐煤的配燒受限受原煤供應(煤源不穩定,來(lái)煤礦點(diǎn)多,煤種較雜)和煤場(chǎng)容量偏小堆(燃煤分類(lèi)存放空間受限)影響,運行的配煤摻燒受到限制;特別是在煤場(chǎng)存煤較少時(shí),配煤工作無(wú)法進(jìn)行,造成有時(shí)煤場(chǎng)只有含硫量低但發(fā)熱量也低的印尼煤,有時(shí)又只有含硫量高而發(fā)熱量低的平