品牌: | 藍陽(yáng)環(huán)保 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
加工定制: | 是 |
單價(jià): | 25632.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 07:01 |
最后更新: | 2023-12-16 07:01 |
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反滲透(RO)技術(shù)以其脫鹽率高、環(huán)保、適應范圍廣等特點(diǎn)廣泛應用于鋼廠(chǎng)廢水回用、地表水回用、海水淡化、電鍍廢水回用等領(lǐng)域,隨著(zhù)全球性水資源的日益短缺和水污染加劇,廢水回用已成為水資源的重要組成部分。鋼鐵廠(chǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水,在鋼廠(chǎng)廢水資源利用中,超濾(UF)+反滲透(RO)深度處理工藝得到越來(lái)越廣泛的應用,利用RO技術(shù)進(jìn)行鋼廠(chǎng)廢水回用是緩解工業(yè)用水荒的戰略對策之一,也是實(shí)現水資源的可持續利用、防止環(huán)境污染的一種有效途徑。也有效降低了噸鋼的新水消耗量,為推進(jìn)鋼鐵企業(yè)節能減排和綠色轉型做出了貢獻。
河南某鋼鐵廠(chǎng)的工業(yè)廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)工藝過(guò)程用水、設備與產(chǎn)品冷卻水、煙氣洗滌和場(chǎng)地沖洗排放水、生活排放水等綜合廢水的混合水,該混合廢水經(jīng)污水站處理后作為回用工程的源水,經(jīng)超濾(UF)+反滲透(RO)深度處理后,作為本廠(chǎng)生產(chǎn)用水的補充水。
由于鋼廠(chǎng)的工藝產(chǎn)品不同、運行管理不同,使污水水質(zhì)波動(dòng)較大,污水成分復雜,雜質(zhì)濃度較高,反滲透(RO)系統需要專(zhuān)門(mén)設計一系列的預處理過(guò)程,完善RO進(jìn)料水的預處理工藝,包括供酸和添加阻垢劑等,預防膜元件的污染。即便系統有較為完善的預處理單元,也不能完全避免膜在使用過(guò)程中受到污染,膜污染會(huì )導致進(jìn)出水壓差升高,脫鹽率降低,產(chǎn)水量下降等問(wèn)題。RO系統膜受污染后,應采用合理的清洗方法及時(shí)進(jìn)行清洗,否則,污染物的沉積會(huì )導致系統不定期停產(chǎn),甚至需要頻繁更換膜組元件。發(fā)現RO膜污染后及時(shí)進(jìn)行有效的清洗是保證RO系統正常運轉的重要環(huán)節。
1、鋼廠(chǎng)廢水回用水質(zhì)處理工藝
河南某大型鋼廠(chǎng)針對本廠(chǎng)廢水特點(diǎn),利用超濾(UF)+反滲透(RO)深度處理技術(shù)作為廢水回用的主要水處理工藝,設計的廢水處理量為2.8萬(wàn)m3/d,系統設備配置如下:曝氣氧化池+高密度澄清池+V型濾池+超濾(UF)+反滲透(RO)等組成。系統使用的反滲透膜是美國的KOCH科氏聚酰胺復合膜,水處理工藝流程如圖1所示。
2、反滲透(RO)膜污染原因及污染物分析
2.1 RO系統概況及存在的問(wèn)題
該鋼廠(chǎng)廢水回用項目中,共有6套反滲透(RO)裝置用于廢水回用,設計產(chǎn)水量單套200m3/h,回收率70%,運行2年后,2號、5號RO系統出現了較為明顯的出水量下降,膜端壓差增加,脫鹽率降低等現象,經(jīng)了解,在運行過(guò)程中廠(chǎng)方進(jìn)行了定時(shí)的正沖、反沖維護操作,但沖后出水效果沒(méi)有明顯的改善,經(jīng)過(guò)常規的化學(xué)清洗已經(jīng)不能達到降低壓差、提高產(chǎn)水量的目的,為避免RO系統大規模更換膜元件,決定對2號、5號RO系統膜污染原因及清洗進(jìn)行分析研究,確保RO系統平穩、正常的運行。
2.2 鋼廠(chǎng)廢水水質(zhì)分析
鋼廠(chǎng)廢水經(jīng)污水站處理后作為廢水回用工程的源水,其水質(zhì)分析如表1所示。
由上述分析結果可以看出,鋼廠(chǎng)廢水成分復雜,含鹽量高、硬度大,懸浮物多,有機物含量高,尤其是Ca2+、SO42-含量較高,應完善RO系統預處理工藝,加強預處理管理控制水平,確保RO系統進(jìn)水水質(zhì)標準,避免RO膜受到污染。
2.3 反滲透(RO)膜污染物成分分析
拆卸受污染RO系統膜元件,打開(kāi)RO膜元件端板,發(fā)現膜表面附著(zhù)一層淡黃色黏泥狀沉積物,取樣對污染物成分進(jìn)行化學(xué)分析,分析結果如表2所示。
由表2分析結果可以看出,污染物主要是有機物和微生物污垢,以及硫酸鈣、碳酸鈣等無(wú)機鹽垢。
2.4 反滲透(RO)膜污染原因分析
鋼廠(chǎng)廢水成分復雜,有機物、Ca2+、SO42-含量較高,特別是鋼鐵企業(yè),因工藝產(chǎn)品不同,運行管理不同,使鋼廠(chǎng)廢水水質(zhì)波動(dòng)較大,對加藥工藝會(huì )產(chǎn)生較大的影響,需要加強管理,不斷優(yōu)化,對預處理單元應不斷完善,提高管理水平,否則,常常會(huì )導致RO膜元件受到污染,可見(jiàn),運行管理不當是導致膜污染的重要原因。
鋼鐵企業(yè)的廢水經(jīng)常規處理后,排出水的COD、含油量常常難以滿(mǎn)足RO系統的要求,這對RO膜材料和組件的反污染設計與選型提出了更高的要求。鋼廠(chǎng)廢水回用RO系統膜污染是經(jīng)常發(fā)生的現實(shí)問(wèn)題,發(fā)現RO系統膜污染后及時(shí)進(jìn)行合理、有效的清洗是保證RO系統正常運行的有效方法。
3、反滲透(RO)膜化學(xué)清洗
針對該廠(chǎng)RO膜污染情況及污垢特點(diǎn),采用單一酸洗或堿洗達不到預期清洗效果,確定采用“殺菌+酸洗+堿洗+酸洗”清洗方案,對該廠(chǎng)2號、5號RO系統進(jìn)行化學(xué)清洗。
工藝流程如下:水沖洗—殺菌—水沖洗—酸洗—水沖洗—堿洗—水沖洗—酸洗—水沖洗—完成。
3.1 清洗工藝參數
殺菌:殺菌劑選用2,2-二溴-3-次氮丙酰胺,加入濃度400~500mg/L,水溫控制在30~35℃,循環(huán)30~60min,浸泡4h。
酸洗:采用鹽酸,控制pH在2~3,水溫控制在30~35℃。
堿洗:1.5%次氯酸鈉,2.0%碳酸鈉,0.01%表面活性劑,控制pH在10~11,水溫控制在30~35℃。
3.2 清洗步驟
(1)水沖洗。化學(xué)清洗前,采用RO產(chǎn)水進(jìn)行沖洗,目的是有效帶走RO膜表面部分污染物;化學(xué)清洗后的水沖洗,目的是置換化學(xué)清洗廢液,為產(chǎn)品水的質(zhì)量提供保證。
(2)殺菌。向清洗水箱內注水,用蒸汽加熱,啟動(dòng)清洗泵,緩慢加入殺菌劑,動(dòng)態(tài)循環(huán),清洗溶液由無(wú)色變化為淡黃色,放掉清洗溶液,重新配制新的清洗液,如此循環(huán),清洗至溶液顏色不變后,浸泡4h,放掉清洗液,進(jìn)行水沖洗,出水干凈后水沖洗結束。
(3)酸洗。酸洗時(shí),向清洗水箱內注水,用蒸汽加熱,啟動(dòng)清洗泵,緩慢加入鹽酸,pH控制在2~3,進(jìn)行分段清洗,先清洗一段,再清洗二段。動(dòng)態(tài)循環(huán)40min,再浸泡40min。如此交替進(jìn)行清洗,當pH值不再升高時(shí),進(jìn)行水沖洗,出水pH值達到6~7時(shí),水沖洗結束。
(4)堿洗。向清洗水箱內注水,用蒸汽加熱,啟動(dòng)清洗泵,慢慢加入清洗藥劑,攪拌使清洗藥劑完全溶解,先清洗一段,再清洗二段。動(dòng)態(tài)循環(huán)40min,再浸泡50min。如此交替進(jìn)行清洗,若pH降低0.5時(shí),加入NaOH控制pH值在10~11。當pH值不再降低時(shí),進(jìn)行水沖洗,出水pH值達到6~7時(shí),水沖洗結束。
(5)酸洗。堿洗后,當水沖洗至出水為中性后,再進(jìn)行一次酸洗,其清洗方法及工藝同上酸洗所述。
(6)水沖洗。化學(xué)清洗結束后,用大量RO產(chǎn)品水對清洗水箱、管道、RO系統進(jìn)行沖洗,當pH達到中性為止。
(7)在清洗過(guò)程中排放的廢酸、廢堿,應用酸、堿進(jìn)行中和處理,防止環(huán)境污染。