品牌: | 天環(huán)凈化設備 |
加工定制: | 可加工定制 |
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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 08:06 |
最后更新: | 2023-12-17 08:06 |
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B)生產(chǎn)中,內、外層蝕刻線(xiàn)、顯影線(xiàn)、去膜線(xiàn)等顯影、去膜工段,會(huì )產(chǎn)生一定量的高CODCr(化學(xué)需氧量,Chemical Oxygen Demand)堿性有機廢水,通常稱(chēng)為油墨廢水。油墨的成份主要是由樹(shù)脂、填料、顏料、助劑和溶劑等組成,
性差的廢水進(jìn)入有機廢水,會(huì )對有機廢水造成較大波動(dòng),且給后續生化系統帶來(lái)不小降解壓力。
注:BOD:生化需氧量,表示用好氧微生物氧化污水中的還原性物質(zhì),所消耗的氧氣量,用以間接衡量水中有機污染物的含量;BOD5:5天生化需氧量,因微生物氧化過(guò)程極其緩慢,在實(shí)驗室中,測定生化需氧量規定5天消耗的氧氣量,作為衡量標準。
BOD5/CODCr:該參數通常用來(lái)衡量污水的可生物降解性,對于低濃度有機廢水,一般認為BOD5/CODCr大于0.3為可生化性良好。
(2)沉淀池浮渣需頻繁清理,主要采用刮渣機或人工清理,由于廢水酸性較強,對設備腐蝕較大,刮渣配套設備故障率高,若采用人工清理方式,工作量和勞動(dòng)強度較大。
(3)沉淀池底部污泥容易板結,堵塞管道或無(wú)法正常排泥,需停機人工清理沉淀池底部板結的泥渣,不僅影響系統正常運行,清理工作量大。
2.2 改進(jìn)后工藝流程
去除率可達80%以上,出水CODCr可降低至2000mg/L以下。
(2)出水BOD5/CODCr值可提高至0.3以上,可生化性提高,為后續生化系統降解CODCr奠定基礎。
(3)污泥沉淀到底部,無(wú)浮渣,且底
程應用結果表明:
(1)該工藝是一種穩定、有效的高CODCr油墨廢水處理工藝,CODCr去除率甚至可達90%以上,可減輕后續生化系統CODCr降解壓力。
(2)混凝劑的使用,可改善污泥性能,防止沉淀池底污泥板結。
(3)芬頓氧化的應用,提高了廢水BOD5/CODCr值,提高了廢水可生化性,有利于后續深度生化處理降解CODCr,提高生化系統CODCr去除率。
5.2 展望
針對油墨廢水的特性及其所含成分進(jìn)行深入研究和實(shí)踐,采取有針對性、穩定的處理工藝至關(guān)重要。本文所述改進(jìn)工藝對于處理油墨廢水效果穩定、高效,但廢水總排口CODCr穩定達標是一個(gè)系統工程,需要關(guān)注各個(gè)處理環(huán)節。根據實(shí)驗研究和工程實(shí)踐,以下要點(diǎn)可供參考:
(1)細致的廢水分類(lèi)和有針對性的處理工藝。必須在車(chē)間根據廢水性質(zhì)將包括油墨廢水在內的各類(lèi)廢水分類(lèi)收集,在末端根據廢水性質(zhì)采取有針對性的處理工藝,才能保證末端處理效果。
(2)芬頓氧化工藝加藥量需反復實(shí)驗確定。不同企業(yè)產(chǎn)
部污泥不會(huì )板結。
(4)由于鐵鹽混凝劑的絮凝作用,污泥沉降速度較常規工藝快,沉淀池設計負荷可比常規工藝高,節約土建成本。
3、工藝原理
3.1 反應階段混凝、
水中的樹(shù)脂及添加劑大部分是長(cháng)鏈高分子有機物,部分有機物屬于含苯環(huán)的芳香族有機物,可生化性差,生化池中微生物難以直接降解。芬頓氧化工藝,可將長(cháng)鏈有機物氧化成短鏈小分子有機物,提高廢水BOD5/CODCr值,提高可生化性,便于后續生化處理。
由于芬頓氧化反應適宜的pH值應控制在2.5~4之間,若超出這個(gè)范圍,降解CODCr效率會(huì )下降。在改進(jìn)工藝中,為了保證混凝劑的處理效果,在絮凝反應階段需將廢水pH值調節到5左右,此時(shí)若不調節pH值而直接投加硫酸亞鐵、雙氧水進(jìn)行芬頓氧化反應,將不能達到佳降解效果。
4、工程應用
4.1 實(shí)際工程應用結果
深圳某線(xiàn)路板公司的油墨廢水采用該工藝處理,檢測工藝流程中各段水中CODCr變化,每4小時(shí)檢測一次,檢測3天,CODCr檢測結果平均值(如圖3)。
絮凝工藝的作用
常規工藝中,油墨廢水酸析后,水中產(chǎn)生大量懸浮的小固體析出物,沉降速度慢。沉淀池應設計較小的負荷,增加停留時(shí)間,盡可能使懸浮顆粒物沉淀進(jìn)入污泥中。通常在實(shí)際操作中,部分顆粒物在水中以懸浮狀態(tài)存在,無(wú)法在沉淀池沉淀,進(jìn)入后續處理流程,導致CODCr去除率低。改進(jìn)工藝中增加了混凝和絮凝的工藝,通過(guò)選擇合適的混凝劑,能有效減少顆粒物進(jìn)入后續處理流程,提高CODCr去除率。
“混凝”是通過(guò)電中和方式使水中膠體微粒子“脫穩”,再通過(guò)吸附架橋和網(wǎng)捕方式將微粒子相互粘結和聚集在一起的過(guò)程。通常使用的混凝劑主要是鋁、鐵鹽及其聚合物,如聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、硫酸鋁、氯化鐵等。“絮凝”是采用聚合物高分子鏈使懸浮的顆粒與顆粒之間發(fā)生架橋而凝聚成大顆粒的過(guò)程,常用的絮凝劑是聚丙烯酰胺(PAM)。
混凝、絮凝過(guò)程是多種因素綜合作用的結果,其過(guò)程和效果與混凝劑、絮凝劑分子結構、電荷密度、懸浮顆粒表面性質(zhì)、介質(zhì)(水)的pH值等因素有關(guān)。幾種常用的混凝劑適用pH對比(如表1)。該工藝中,絮凝、沉淀后廢水pH值在4~6之間,后續進(jìn)入芬頓氧化工藝,反應的pH值需控制在3左右,為了節約藥劑成本,應選擇pH值適用范圍更廣的混凝劑。其中,聚合硫酸鐵是一種無(wú)機高分子化合物,分子通式一般可表示為[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,具有立體的聚合結構。在水解時(shí)很快形成[Fe2(OH)33+]、[Fe2(OH)24+]、[Fe3(OH)45+]、[Fe4(OH)66+]等多核心、多分支的絡(luò )合水解產(chǎn)物[2],通過(guò)吸附、架橋、網(wǎng)捕等作用,使水中膠體快速凝結在一起,促使膠粒快速凝結沉淀,能有效去除常規工藝無(wú)法去除析出的懸浮狀態(tài)油墨顆粒,提高CODCr去除率。
的特點(diǎn)
通過(guò)研究各種水處理工藝,結合線(xiàn)路板油墨廢水水質(zhì)成分分析,確定一種穩定、具有效的處理工藝,其工藝流程(如圖2)。
其主要成分樹(shù)脂是大分子有機物,呈弱酸性,能與堿性的顯影液Na2CO3、去膜液NaOH發(fā)生反應從而溶解到顯影液和去膜液中,產(chǎn)生油墨廢水。溶解在廢水中的大量有機物是導致油墨廢水CODCr高的主要原因,其CODCr可高達10000mg/L以上。由于此類(lèi)廢水水量較大,作為危險廢物委托有資質(zhì)的公司處理成本較高,大部分線(xiàn)路板企業(yè)都是排入廢水處理系統自行處理,其水量只占總水量的約5%,但其CODCr總量占總體廢水CODCr總量的60%以上。此類(lèi)廢水CODCr處理效果的好壞,對于整體廢水CODCr達標至關(guān)重要。
1.2 行業(yè)處理工藝現狀
行業(yè)內處理油墨廢水,常規工藝主要采用酸析+氣浮的組合工藝。一方面,該工藝對于CODCr的去除率有限,且處理后廢水進(jìn)入后端系統處理難度較大,對于廢水CODCr排放限值低的企業(yè)來(lái)說(shuō),可能有超標的風(fēng)險;另一方面,采用該工藝存在操作人員勞動(dòng)強度大、設備腐蝕快等問(wèn)題。
2、處理工藝流程
2.1 常規工藝流程的弊端
由于油墨中有機物在酸性條件下,可從油墨廢水中析出,常規的油墨廢水采用酸析的工藝處理,即利用油墨在酸性條件下以固體形式從廢水中析出的特點(diǎn),將油墨廢水pH值調節至2~3,使大部分油墨以浮渣或沉淀物的形式從廢水中析出,再將清液與析出固體分離,沉淀池清液再進(jìn)入有機廢水。經(jīng)過(guò)預處理后,進(jìn)入生化系統深度處理,降低廢水CODCr,從而實(shí)現CODCr達標。
常規處理工藝流程(如圖1)。